技术 |
优缺点 |
芬顿氧化 |
1.产水中引入大量铁离子,出水色度不易控制,污泥量较大,污泥处理费高,整个系统运行费用较高。 2.设备维修维护成本高,特别是本项目气浮出水水质硬度比较高的情况下,使用芬顿氧化,设备结垢问题会比较严重。 3.比较难控制,因为双氧水与硫酸亚铁的最佳比例需要进行正交实验才可以得出,并且受到反应pH值、反映时间长短、搅拌混合程度的影响,所以比例很难控制。 4.芬顿处理腐蚀性大,如果水质波动,则污水处理参数修改繁琐,影响处理效率。 |
生化技术 |
1.生化尾水,是已经过微生物技术处理过的出水,其残留的有机物、色度等,都是微生物无法代谢的物质,一般BOC/COD较低,可生化性差,再进行后续生化处理,效率较低。 2.生化技术放大效应较大,调试周期长,影响处理效果的不确定因素较多。 3.占地大,整个系统投资大,运行效果不稳定,运行费用高。 生化系统产生的腐殖酸、胶体物质、微生物颗粒、微生物遗体,影响后续RO深度处理和水回用。 |
双膜法(超滤+反渗透)或三膜法(超滤+纳滤+反渗透) |
1.可实现生化尾水达标排放或水回用,出水无色。但同时,产生大量高色度、高COD的浓水(浓水30-55%)。2.系统投资较大,纳滤、反渗透易被废水污染,膜元件更换成本高,整个系统运行费用高。 |
特种吸附技术 |
1.特种吸附剂具有很强的脱色性能,对有色有机物去除效率高,脱色同时去除COD等其他污染物,且不反色。 2.可实现生化尾水稳定达标排放,去除生化系统产生的大分子有机物,为后续RO膜中水回用提供保障。 系统占地小,投资低,运行稳定,操作简便,运行费用低。 |

图1 特种吸附深度处理生化尾水工艺
案例1江苏某轻工厂生化尾水,因为生化尾水色度问题,无法纳管排放。处理要求:色度<80倍。处理前后水质情况如下表,与原氧化方案相比,处理费用节省一半。
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水量 (立方/天) |
COD (mg/L) |
氨氮 (mg/L) |
总氮 (mg/L) |
色度 |
原水 |
7000 |
~500 |
~30 |
~100 |
~600 |
出水 |
7000 |
65 |
5 |
20 |
50 |

图2 原水(左)与最终出水(右)
案例2山东某焦化废水提标,处理要求:出水COD≤50 mg/L,色度<50倍。处理前后水质情况如下表。
表3 原水与出水对比
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COD (mg/L) |
pH |
外观 |
原水 |
~300 |
8.2 |
棕黄色 |
出水 |
40 |
7.3 |
无色 |

图3 原水(左)与出水(右)
案例3江苏某电镀废水提标,处理要求:出水满足行业达标排放要求,处理前后水质情况如下表。
表4 原水与出水对比
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COD (mg/L) |
总磷 (mg/L) |
外观 |
原水 |
<240 |
<8 |
淡黄色 |
出水 |
<80 |
<1 |
无色透明 |

图4 原水(左)与出水(右)
案例4江苏某电镀企业生产废水,废水中主要包括镍、铜、铬、锌等,并且大多数重金属以络合态形式存在。客户通过破络、种捕剂沉淀等物化方法处理后,出水中的铜、铬、锌可以达到相关排放要求,但镍仍有0.8-2.0mg/L,需要提标处理以确保达标排放。
表5 处理前后
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水量(m3/d) |
镍离子(mg/L) |
外观 |
原水 |
3000 |
0.8-2 |
无色透明 |
出水 |
3000 |
<0.1 |
无色透明 |
案例5 山东某企业含氟尾水,原水中氟含量为1.4 mg/L左右,按照国家排放标准,要求处理至≤1 mg/L。
表6 处理前后
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水量(m3/d) |
氟离子(mg/L) |
外观 |
原水 |
8000-12000 |
~1.4 |
无色透明 |
出水 |
8000-12000 |
<1.0 |
无色透明 |
项目现场
